主题词:纺织

明胜纺织“节能”收奇效

2008-07-29 中国轻工业投资网
 

面对纺织行业市场竞争日趋激烈,人民币升值、原材料上涨、生产成本增加,七月份高温高湿、生活难做等实际情况,山东明胜纺织有限公司以创建“节能型”企业为契机,以节能降耗为突破口,降低生产成本,实现效益最大化,深入开展“增收节资,节能降耗”活动,取得了较好效果。

 

为全面完成七月份生产任务,该公司主要抓了以下几个环节:一是众志成城战酷暑。六月下旬生产技术部就如何在高温高湿中创优质、夺高产、降消耗、增效益,全面完成七月份生产任务,向生产口发出了《倡议书》,10大生产车间、油脂公司及职能部门2000多名员工积极响应,分别写出了《决心书》、《挑战书》、《应战书》;部室行管人员在干好本职工作的同时,坚持每天轮流到生产一线为员工送绿豆白糖水防暑降温。

 

二是强化措施。10大生产车间及生产技术部都制定了“节能降耗措施和考核细则”,从715日至19日,由生产技术处牵头,各车间分别举办了“产品节约、疵品”展览,通过看展品,听讲解,使广大员工受到了一次深刻的节约、质量意识教育。

 

三是降耗增效。首先在用棉方面。①对专纺原料进行技术调整,每盘可节约一包细纱风箱花,每月节棉5.7吨,节资5万余元;②合理掌握成纱偏差,上半年绞纱品种掌握轻偏差,累积节棉4.6吨,节资6万余元;③对二纺精梳、半精梳落棉率下调1%,每月节棉1.8吨,节资2.4万余元;④二纺、三纺前纺普梳、梳棉出条速度每分钟提高10米,产量分别提高7.1%12.5%;⑤合理配台,在一、二、三纺前纺工序不同品种,使用同一辅机,尽可能减少两个品种之间开台时间差异,达到了节电之目的;⑥开发新品种,在二纺开发了40支特纺,吨纱价格每吨比普梳40支高出800元,每月新增效益5万元。

 

其次抓好节能改造。(1)对深水井扬程进行技术改造,使扬程100米提高到120米,节资3万余元;(2)对全公司空调加湿由原来用自来水改为循环水,每小时节水50立方米,月节水36000立方米;(3)对二纺后纺自动络筒集中吸棉风机进行改造,可节约22KW电机1台,每月节电15840KW(4)把三纺空调改造一套,每月节电633KW

 

最后在用电方面。(1)加强能源检查。每天抽专人对车间进行能源检查,杜绝了长明灯,长流水现象;(2)搞好用电分析。对车间用电情况每周抄一次电表,出现异常,通知车间,并协助查找原因及时解决。

 
 
 
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